布袋除尘器生产厂家,单机除尘器,脉冲除尘器_泊头市兴泉环保设备制造有限公司
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布袋除尘器清灰系统的改进及稳定运行

2019-06-03 11:48:27
 

袋式除尘设备,其中清灰系统选用脉冲反吹式,灰尘收集在滤袋外,滤袋靠内部的金属笼骨支撑。它靠清洁的压缩空气通过喷吹装置以脉冲方式周期性地喷入滤袋内,使滤袋变形,把附着在滤袋外的灰尘除去。喷吹装置有两种形式:固定喷吹和旋转喷吹。

布袋的额定清灰压力为80kPa,考虑到布袋使用后期清灰困难,罗茨风机在选型时要考虑出口压力、流量偏大些。在布袋运行初期,脉冲喷吹的压力在90kPa左右波动,此压力对布袋的机械损伤较大,而且很难控制各个除尘室布袋内外的压差。如果缩短脉冲时间,减小喷吹压力,就会造成喷吹频率过快,对布袋造成损伤。运行时当布袋内外平均压差达到700Pa时,清灰系统自动启动对布袋进行清灰,由于清灰压力较大,只用很短的时间就将布袋内外平均压差降到600Pa以下,此时清灰系统自动停止。这样造成清灰系统频繁启停,罗茨风机出口母管压力释放阀也频繁动作,直接影响释放阀的使用寿命。针对上述问题,厂部组织相关的技术人员多次分析探讨,制定出两种方案:

方案一,给现有的罗茨风机加装变频装置,根据实际用气量对风机出力进行调节。

方案二,在罗茨风机出口母管加装压力调节装置,使风机出口母管压力有所降低,罗茨风机长时间稳定运行。

根据设备情况,在原有的压力释放阀前加装1套压力调节装置,利用弹簧压缩力与隔膜腔室压缩空气压力相作用的原理,实现对罗茨风机出口母管压力和流量的调节。该装置的可调范围较大,可通过旋转手柄调节弹簧的压缩力,实现控制装置的动作值。这样可很便捷地将罗茨风机的出口压力调节到80kPa,使风机出口压力达到布袋清灰较佳压力值。改造后该系统能够维持稳定运行。

布袋除尘器滤料是化纤的,易氧化和老化。由于对烟温要求很严格,所以进入布袋的烟温在120~160℃范围内。

由于炉尾部漏风、燃烧调整、受热面改造等多方面的原因,导致该炉排烟温度偏低。在负荷200MW的情况下,排烟温度仅为125℃左右,接近布袋入口118~120℃的限值。该温度容易造成硫酸腐蚀,降低布袋的寿命。尽管采取了很多措施,如投入空预器旁路烟道;减少尾部吹灰次数;尽量投用上排制粉系统;在低负荷情况下开启一次风机热风再循环门,提高冷风入口温度;正常运行时开启低烟温侧的送风机热风再循环;尽量提高低谷负荷等。但排烟温度仍没有太大的改观,有待于在锅炉方面做进一步的改进。

由于锅炉落焦导致冷灰斗液压关断门经常损坏,造成锅炉底部漏风严重,排烟温度急剧上升,较高可达160℃以上,严重影响布袋除尘器的运行。为此,布袋除尘器采用了紧急喷水系统排烟温度达到160℃时,会有警报信号送入PLC中;喷水前温度达170℃有一组冷却喷水电磁阀打开;若一组打开后温度仍大于165℃,另两组冷却喷水电磁阀也打开;喷水前温度小于170℃或喷水后温度小于165℃关闭两组喷水电磁阀;喷水前温度小于167℃或喷水温度小于165℃,另一组也关闭)、旁路烟道以及烟温高锅炉MFT保护等措施;但由于协调不到位,烟气挡板门不严等因素仍然有烧袋事故发生。

由于输灰用压缩空气在低温(低于-6℃)情况下,会在输送系统的减压阀、进气阀、补气阀和储气罐下部结冰,导致输灰用压缩空气不正常,影响输灰系统正常运行而导致灰管道堵灰严重,运行人员靠经常敲击输灰管道疏通。现已在输灰气源上加装了电加热装置,目前运行正常,没有发生堵灰现象。


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